8月9日,走進安陽鑫龍煤業紅嶺煤礦1703智能化綜采工作麵,伴隨著采煤機的轟鳴聲,上下巷超前支護落底施工也在同步進行。跟班副隊長謝廣慶笑著說:“采用新的采煤工藝後,端頭三角煤實現吃幹榨盡,確保了工作麵原煤顆粒歸倉。”
今年以來,鑫龍煤業將“過緊日子”思想貫穿並融入推動高質量發展全過程,加速關鍵技術攻關,深化采煤工藝改革,推動先進裝備升級,積極解決綜采工作麵三角煤損失問題,煤炭資源回收率和回采效率有效提高。據不完全統計,主焦煤礦、紅嶺煤礦兩對礦井回采工作麵可多回收原煤近6萬噸,增加收入5000餘萬元。
綜采放頂煤技術是我國煤礦厚煤層安全高效開采的主要技術之一,沿頂掘進沿底回采非常普遍。回采過程中,采煤機截割不到兩端頭附近過渡段三角煤,造成煤炭資源浪費。巷道超前落底可有效解決該難題,但落底後巷道超高嚴重,圍煤岩體應力擾動增大,危及回采作業和頂板支護安全。如何實施可靠的超前支護,成為解決三角煤回采的首要問題。
主焦煤礦2301智能化綜采工作麵上巷采用沿頂掘進,下巷為沿底掘進。該礦生產技術部負責人劉誌剛說:“在上巷口首次投用一組大采高自移支架與工作麵過渡支架靠緊布置,超前段使用兩組大采高自移支架,保證頂板支護強度符合要求。同時,在超前架前方二次落底、錨網支護,超前支架循環前移,實現工作麵上巷正規流程化作業。”
紅嶺煤礦1703智能化綜采工作麵上下巷均為沿頂布置巷道。該礦做好上巷頂板管理的同時,將下巷轉載機機尾、刮板運輸機機頭等設備優化布置於端頭窄架和寬架之間,與工作麵設備合理配套。在支護可靠的基礎上,保證了下巷安全出口空間寬敞、行走暢通。
“之前工作麵上巷超前段采用‘單體柱+π型梁’支護,頂部充填化學料,人工落底每班需投入6-8人。現在使用巷道修複機落底、刮板輸送機運輸,每班安排2-3人即可完成落底、清煤和移架。”劉誌剛說,支護方式的升級實現了節約成本、提高工效、采煤安全的“三贏”。
生產過程中,兩對礦井按照正規循環流程作業,超前支護段跟隨回采進度循環落底加固。強化端頭液壓支架管控,落實超前支護日常專盯,提高工程質量管理水平。優化司機操作流程,設定科學截割參數,分次進刀割煤作業,高效完成三角煤智能開采。
通過發揮技術優勢,升級支護方式,優化采煤流程,讓原煤應采盡采、經濟效益最大化成功變現。截至7月底,兩對礦井已回收三角煤1.3萬餘噸。按照銷售均價計算,為企業增收1200餘萬元。