近年來,檸條塔礦業公司緊跟智能化礦井建設步伐,以智能化選煤廠建設為契機,緊扣“雙創驅動、節能降耗”的宗旨,堅持以雙創驅動探索新思路,降本增效助推新發展,巧用技改破解生產難題,不斷加大洗選設備升級改造和技改投入力度,用實際行動為該公司發展增添新動力。實現了能耗雙控的精益化。
“我認為要調整脫介篩噴水壓力,使其保證不低於0.2MPa,使噴水形成水簾;改變噴水管布置,噴嘴高度調整為離篩麵200mm,同時矯正噴水間距與噴嘴角度,不能存在死區”。
“還要把精煤篩稀介段脫介篩板由0.5mm更換為1mm,減少糊篩現象,提高物料穿透性,進而起到降低介耗的效果”。在該公司洗選煤運營中心的雙創評審小組會上,正在進行著激烈的探討交流。
究其原因,是在原有重介淺槽分選機入洗係統中,洗選煤係統的介耗約為0.5kg每噸,電耗為1.1kwh每噸,由於目前原有係統設備老化,“跑、冒、滴、漏”等問題導致介質消耗增加,對生產安全穩定運行造成一定影響。
為進一步解決介質消耗增加或導致消耗的問題,達到最大限度的節能降耗、降本增效的目的,該公司洗選係統相關負責人員通過實地對標考察,並針對此類問題組織開展了專題討論會。
經過現場觀察論證實施,存在的問題被一一解決,將原設計長度為50cm直噴式噴淋水管改為長度為25cm水管增加煤流脫水距離,同時把直角噴淋改為迎煤流30°角度噴淋,原設計25個噴嘴改為13個。
據悉,改造後的裝置運行穩定,效果明顯,這一措施有效減少了介質的消耗,介耗降低到0.45kg每噸,電耗0.8kwh每噸,並實現了預期目標。