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山東能源新礦集團長城五礦:穩產穩效 精益運營 奮力奪取“全年紅”

作者:商霞 徐進 侯會龍 張海雲 2023-11-03 14:12 來源:狗万manbet官网 山東能源新礦集團長城五礦穩產精益

  截至今年10月底,山東能源新礦集團長城五礦掘進進尺完成全年計劃的86%,煤炭產銷基本平衡,礦井實現較好盈利……決戰四季度、打好收官戰的號角吹響不久,長城五礦就以領跑姿態交上了一份亮眼“成績單”,在煤炭“寒冬”中吹來陣陣暖風。

  保穩定,高效釋放產能

  穩定的生產接續是礦井持久盈利的利潤源。在經曆1901工作麵過老巷斷層短暫“陣痛”期和2302工作麵初采初放試運轉後,長城五礦積極穩定生產秩序,全力抓安全、保穩定、促生產,以礦井高效產能釋放打造新的利潤支撐點。

  2302采煤工作麵上,200架重型液壓支架整齊列裝,采煤機轟鳴運轉,液壓支架自動跟機拉架,滾滾烏金隨著皮帶的運轉奔向地麵,到處一派火熱的生產場景。該工作麵作為長城五礦主力工作麵,提前20天實現“投產即達產”,創出工作麵安裝曆史最好水平。

  進入四季度以來,長城五礦自上而下“上緊發條”,從優化設備運行、優化勞動組織、優化施工工序等方麵入手,不斷破解製約高效采煤的“瓶頸”,舉全礦之力保生產秩序穩定,保采煤效率最優。

  “我們先後克服上巷小煤柱壓力集中、溜尾支架溜槽延長、一次見方等不利因素,在滿足防衝要求前提下,目前主力采麵日循環穩定在8刀以上,實現單麵達產。”長城五礦負責人王鵬介紹說。

  在長城五礦采煤工作麵,幹部職工往往是“歇人不歇馬”,兩班采煤機司機開著機交接班,采煤設備一刻不停運轉,工作銜接滴水不漏,全麵搶抓四季度黃金生產期。

  如何讓“馬兒”發揮潛能、高效運轉?長城五礦推行機電設備“精準檢修”工作法,變原來的日檢修為隔日檢修,並實行設備包機檢修獎懲機製,大大提高檢修人員的工作積極性和勞動效率。

  “我們鼓勵包機司機利用端頭回柱、溜頭溜尾等空隙時間做好設備維修保養,同樣的檢修工作量縮短了一半檢修時間,實現精準檢修同時,留出更多時間高效采煤、釋放產能。”長城五礦副經理樊培強說。

  抓智能,實現控員提效

  聚焦打造“安全、效率、效益、智慧、綠色”礦井目標,長城五礦加快智能化礦井建設,推進裝備升級,實現“機械化換人、自動化減人”,大幅度降低職工勞動強度,提高工作效率,保障安全生產。

  在1504下平巷,“EBZ260掘進機+自移機尾+小型柴油單軌吊+皮帶機+除塵風機+皮帶集控裝置+可視化集中控製係統+液壓錨杆鑽機”的單人截割實操基地建成,實現1人操作施工。這是該礦高效快掘、減人提效的一個縮影。

  “在坡度大、岩性強的掘進迎頭,我們應用EBZ-318(H)硬岩掘進機組,實現大坡度快速掘進,最高日單進突破9米。”長城五礦掘進副總工程師牛田瑞介紹說,他們還引進使用氣動柴油型單軌,實現物料轉運機械化、集中化,較人工和底皮帶配合的傳統運料方式,運料效率提高70%;推廣使用幫錨機支護頂幫,打眼速度提高近50%。

  聚焦智能采煤,該礦建成順槽和地麵集控中心,工作麵采煤機使用記憶截割配合人工幹預方式割煤,上下端頭自動進刀。采用鄭煤機電液控係統,工作麵移架、推溜、伸收護幫等功能實現自動跟機,集成泵站自動配比,可通過智能化控製中心遠程集中控製,實現地麵“一鍵啟停”。

  據介紹,該礦智能化工作麵記憶截割率、跟機移架率常態化保持在90%以上水平。通過優化調整支架參數,單架移架時間控製在15秒以內,采煤機截割速度達到6米/分以上,工作麵生產效率提高17%。

  “2800米的巷道,走到工作麵以前就要1小時,現在有了無軌膠輪車,8分鍾就能到。”該礦在2302工作麵上巷投用無軌膠輪車和自行加工製作的調車轉盤,職工們交口稱讚,“新設備的投用既減少了作業人員體力消耗,更提高了有效工作時間。”

  控成本,深挖創效潛力

  10月份以來,長城五礦地麵廢料庫格外熱鬧,運搬工區黨員先鋒隊利用業餘時間對廢舊物資進行分揀挑選,讓廢舊物料“換新顏”“再上崗”。

  黨員帶頭“打個樣”,激活了礦井挖潛創效的潛力。該礦積極響應“黨建助力降本增效十大行動”號召,充分發揮黨員示範引領作用,把“全年修舊利廢1000萬”目標任務分解到崗、落實到人,引導職工立足崗位、刀刃向內,在“細枝末節”裏挖潛力、降成本,推動礦井精益運營、高效發展。

  降本增效怎麼幹?從群眾中來,到群眾中去。該礦廣泛向職工群眾征集“金點子”和合理化建議,評審確立實施14項,並製作成“我為降本增效獻良策”光榮榜。深入開展青工“五小創新”、黨支部“創效標兵”等活動,推動全員圍繞創新創效、技術改造、安全環保等工作建言獻策,切實解決實際工作中的疑難雜症。

  “各區隊建立廢舊物資回收台賬,推行有償獎勵,嚴格執行交舊領新製度,10月份完成修舊利廢173萬元,材料回收138萬元。”長城五礦運營管理部部長臧震儒邊查看修舊利廢任務清單邊介紹說。

  以設備改造、修舊利廢為著力點,該礦從點滴入手、從日常抓起,堅持“一切成本皆可降”的理念,既抱西瓜又揀芝麻。

  為解決人工調直錨杆費時、費力的問題,該礦自主設計加工集“壓、拉、拔”三種功能為一體的全液壓錨杆調直機,錨杆修複調直效率提高2.5倍,每月修複錨杆860餘根,用於風水管路吊掛鉤等非標件的加工。對升井的各類廢舊托輥進行拆檢、清洗、注油,為重型軌道調直更換零部件,僅此兩項預計全年創效150餘萬元。

  “打造極致成本,淬煉極致效率!”王鵬表示,將持續挖掘潛在的降本點、增效源,不斷推動降本增效工作向縱深發展、基層延伸,堅決打贏低成本運營、高質量發展攻堅戰。

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