近日,2023年山西省“五小”創新大賽中,我公司三項優秀創新成果上榜,並在公眾麵前展出。分別是“錨杆拉直機的設計、製造與應用”、“自製的振動篩底座彈簧更換器”、“皮帶機人員誤入檢測報警急停閉鎖係統”。
錨杆拉直機的設計、製造與應用,是由公司安監站員工雷龍製作,主要有開關、油泵、電機、高壓油管、操作閥、長行程油缸、固定油缸及錨杆的固定架,使用時隻要將變形的錨杆兩端分別固定在固定架一頭和油缸上,然後啟動開關,利用操作閥實現對油缸的推、拉,在控製操作閥的時候需慢慢開啟,為了防止意外發生,不能快速將操作閥打到極限位置,在油缸的作用力下,錨杆會被慢慢拉直,拉直的錨杆其機械性能會發生改變,所以被拉直的錨杆不能按照原來的方式使用,必須降級使用,比如巷道條件比較好的情況下可以在巷道兩側使用,為了保證錨杆的機械性能,每根錨杆隻能被拉直使用一次,不能無限次被拉直運用在巷道內。該裝置組件結構簡單、取材方便,無需單獨購買配件,操作簡單,隻需2人便可完成。
自製的振動篩底座彈簧更換器,是由公司綜采二隊員工馬挺製作,目前公司多是鋼製的,常常因需定期更換,以往拆卸彈簧得通過使用倒鏈吊起篩機,再用撬棍將彈簧撬出,費時費力,更讓人擔心的是撬棍打滑、發力偏差、彈簧崩出等存在的安全隱患,給檢修人員帶來很大困擾。
為了有效破解選煤廠原煤脫泥篩、精煤脫介篩、矸石脫介篩等底座彈簧磨損快、使用壽命短這一技術難題,通過實地調研和數據采集,結合洗煤廠生產實際,反複試驗,自主研發了一種振動篩底座彈簧更換器,該裝置占地麵積小、結構簡單、方便攜帶、使用便捷,僅用不到半小時即可完成彈簧的更換,可謂是省事省力、方便快捷,有效解決了更換洗煤廠振動篩底座彈簧的技術性難題,降低了工人的勞動力強度,保障了人員的作業安全。此成果極具推廣應用價值,具有良好的社會經濟效益。
皮帶機人員誤入檢測報警急停閉鎖係統,是由公司機掘三隊員工潘誌勇製作。皮帶機為運輸固體顆粒物的一種主要設備,煤礦井下及地麵使用較多。由於在長距離運輸皮帶線上,存在人員掉落皮帶機的風險,當工作人員掉落皮帶機時,無法及時關停皮帶機從而將人員帶到料鬥裏麵,導致人員出現被煤塊砸傷的危險。為解決此問題,特意研製了一套皮帶機行人誤入檢測報警急停閉鎖係統。該係統主要解決在長距離運輸皮帶線上,當人員掉落皮帶機上又無法及時關停皮帶機時,人員進入感應範圍就可以自動閉鎖皮帶,從而防止將人員帶到料鬥裏麵,造成人員被煤塊砸傷的危險。裝置係統電源為100~240V交流寬電壓供電(使用皮帶機內部電源即可),功率不大於200W;采用熱釋傳感器及控製櫃PLC內部算法,實時的檢測監控範圍內(皮帶上)是否有人員通過。當檢測到監控區域有人員時,輸出報警信號同時閉鎖皮帶機電機達到停機效果,從而保護人員安全。