潞安化工李村煤礦共享加工中心創新設計一種臥式校直機
小創新解決大麻煩,小改革帶來大效益。近日,潞安化工李村煤礦共享加工中心在修舊利廢上做文章、下功夫,創新研製了一種臥式校直機,有效降低了材料損壞更換成本,切實將降本增效工作落到了實處。
工字鋼、Π型梁具有穩定承載力,在礦井中有著廣泛的應用,是礦井的主要材料之一,在長期作用下,經常會出現彎曲變形,進而導致無法正常使用,嚴重影響井下的安全生產。目前,由於井下條件限製,隻停留在分揀階段,暫不具備複用彎曲變形的工字鋼和Π型梁的“整形”功能,導致效率低下,不僅浪費人力、時間,還存在極大安全隱患。
針對這一現象,共享加工中心以節支降耗為出發點,積極開動腦筋,結合現場實際,反複查閱資料,按照材料長度、變形量等特點,邊學邊試、邊試邊改,經過一次次的校正和結果03manbetx ,利用電機、油泵、油缸和廢舊邊角料,創新設計了一種臥式校直機裝置。該裝置通過油缸臥放、中部使用卡箍固定、油缸尾部用穿銷固定、油缸頂端加裝平麵模具的方式進行橫向液壓作業,並設計專用操作中空平台,保證作業過程中承受足夠大的壓力,讓變形工字鋼、Π型梁等報廢材料重新煥發生機。裝置製作完成的基礎上,該礦還在操作平台兩側安裝了兩組活動托輥托座,利用該裝置作業時,隻需操作人員通過控製閥進行操作,借住托輥托座進行滑動,無需職工搬抬,大幅度減小了人員勞動強度。
據悉,該設備投入使用可實現快速、批量整形,人工工效可達10根/人·天,全年可節省729000元左右,大大減小了人員勞動強度,降低材料損壞更換成本,為推動算賬文化向縱深發展注入不竭動力。