“五號煤倉單班節省1人,三班可縮減3人,人均工資按6萬元/年,1年可節約18萬元。”機運隊隊長楊建國表示。
近日,筆者了解到,紅嶺煤礦充分利用廢舊物料,設計加工了皮帶和煤倉聯動裝置,經過13天的鑽研,摸索,安裝,調試,一次性取得試機成功,大大減少生產過程中新材料、設備消耗投入,降本增效成效顯著。
據了解,為完成這一“大工程”,機運隊積極破解圖紙製作、數據參數等一係列技術難題,在五號煤倉下口安裝本安攝像頭,通過光纖傳輸到三部皮帶機頭新安裝的顯示器上,人員可實時監控煤倉轉載點給煤情況。在三部機頭IC組合電話上設置五號煤倉啟停功能,在五號煤倉處設置三部皮帶啟停功能,達到人員可在兩個地點都可同時操控該2台設備運行;將三部皮帶與五號煤倉給煤機連鎖,以實現隻有三部開機後,給煤機方可啟動,三部皮帶停機,給煤機自動停機。
為了方便安全生產,在五號煤倉給煤機出口安設堆煤保護,從而避免轉載點因矸、煤塊兒卡阻後給煤機仍不停機造成的積煤擁堵巷道或損壞設備問題。在五號煤倉上口安設雷達物位儀,通過轉換在KTC101主機畫麵上顯示煤倉深度,四部皮帶司機觀察數據通知三部皮帶司機嚴禁放空倉,以免造成煤倉上口傳感器異常現象。
“利用廢舊庫存放的舊設備,這些廢舊材料就像樂高一樣,‘DIY’一番就可以繼續創造新價值了,經局部維修、更換零部件花費約700元,而1套新設備約需3.2萬元,可節約3萬餘元,不僅省時省力,而且安全有保證。”機運隊副隊長王明星介紹道。