隨著最後一根頂梁銷軸安裝到位後,標誌著搬家中心安裝六隊大修的整套141台垛式支架全部完工,比預計工期超前完成8天。近日,神南產業發展公司搬家中心迎來了首次對垛式支架大修工作,同時協同維修中心進行噴砂噴漆檢修任務。麵對挑戰,該中心安裝六隊成立檢修小組,迅速“挑兵選將”,全麵開展檢修任務,力爭高標準、高效率、高水平完成此次垛架大修工作。
成立“安全督查小組”,保障檢修順利完工。安全督查小組主要負責對此次垛式支架大修安全技術措施落實、特殊作業特殊環節把控、特種設備專人管理、人員在崗精神狀態、現場應急演練、員工行為等方麵進行常態化檢查,找出管理漏洞和薄弱環節,提出意見建議和整改要求,督促班組及時員工履行安全生產責任,夯實安全管理基礎。
同時,安全督查小組建立了安全生產有獎舉報工作機製,落實日曝光、周考核通報等機製,提高員工安全意識,安全行為習慣逐步養成,各級人員對瑣碎問題與風險隱患的重視程度進一步增強,能夠積極主動查找安全風險,將隱患問題消滅在萌芽階段,為垛式支架大修工作保駕護航。
麵對“卡脖子”問題,科技創新提高生產效率。“垛架頂梁側板整形校正工裝改進後,使用垛式支架頂梁側板整形校正裝置,提高了垛架安裝標準及生產效率,同時降低垛架檢修過程中存在的動火作業安全隱患,可真是一舉兩得呀!”該區隊白治平班長高興地說。
垛式支架經長期使用結構件發生嚴重損壞,進行大修組裝頂梁過程中,頂梁側板發生嚴重變形損壞,嚴重影響大修組裝工作,同時影響設備的完好狀況。麵對“卡脖子”問題,區隊管理人員多次商討,反複對比,最終確定改造方案。結合生產實際,加工垛架頂梁液壓校正裝置,由液壓單體代替氧氣乙炔氣割校正,杜絕操作氧氣乙炔帶來安全隱患,提高垛架組裝工作效率。其主要結構由頂梁側板整形校正固定底座、連接結構、防跑鏈、液壓單體、起吊環等組成,確定ZZ12000/22/46垛架頂梁尺寸(頂梁長5500mm,寬1650mm);選用厚度為δ20高強度鋼板進行切割焊接成型底座固定連接裝置,同時選用專用小鏈固定防跑裝置,采用伸縮長度1200mm--2500mm液壓單體,供液校正變形位置,將變形頂梁側板進行全方位校正,提高了組裝垛架工作效率,保障垛架檢修質量高標準。
以精益求精為核心 ,嚴把各道工序的質量關。區隊牢固樹立“精益求精為核心、以過程管控為重點、嚴把各道工序的細節關”,組織全員深入學習垛式支架檢修質量標準。
從設備入廠驗收、現場保護性拆解、工件轉接、質量問題溯源等各個環節,明確劃分了各階段的責任。根據製定的計劃,將逐步拆卸支架的各個部件,在拆卸過程中,詳細記錄每個部件的位置和連接方式,以便在後期組裝時使用。對垛架的各個部件進行全麵檢查,包括結構件、磨損、腐蝕或損壞的部件,根據具體情況進行修複或更換。在修複的過程中,嚴格按照規範和要求進行操作,確保修複後的部件符合性能要求。對垛架進行全麵的性能測試和驗收,確保垛架的各項性能指標達到出廠要求,並能夠滿足實際工作的需要。
搬家中心輔助設備檢修工作正如火如荼的進行,他們用行動履行職責、用敬業彰顯擔當,一個個忙碌的身影、一張張專注的麵孔、一幅幅奮進的畫麵是他們對奮鬥的最好詮釋,對公司高質量發展的最好獻禮。