韓家灣煤炭公司洗煤廠:唱出降本增效“好聲音”
完成修舊利廢物件43項,節約費用37餘萬元;拓寬自修設備種類,降低修理費用15萬元;實現革新創效21項,創造價值40餘萬元……
今年以來,陝北礦業韓家灣煤炭公司洗煤廠深挖降本增效潛能,通過成本管控、修舊利廢、科技創新等手段,把“降”字堅持到底,把“增”字落到實處,凝聚全員力量唱出降本增效“好聲音”。
“管”出來的成本
“一定要提前做好生產準備工作,開機時間一定控製在15分鍾內,避免造成設備空轉。”“崗位工要勤巡檢,注意觀察電機、減速機溫度,切忌讓軸承在高溫下運行。”
為充分調動全員參與降本增效的積極性、主動性,洗煤廠立足生產實際,實施對生產過程及設備設施等方麵進行管理,做到提高設備完好率和開機率,人人有責的超前意識。
洗煤廠精準把控係統生產全過程,緊盯每個時間段指標不放鬆,特別是介質係統、循環分流、故障薄弱點等,根據煤質煤量、煤泥水濃度,及時調整藥劑添加頻率;通過倉位儲量,合理調控帶煤量,保持效率穩定、均衡生產。
“生產期間,我們實時掌握介質、藥劑、水電等消耗情況,通過優化生產工藝,最大限度降低指標消耗,壓縮成本支出。”洗煤廠廠長張琳說。
在此基礎上,洗煤廠在設備管理方麵,從材料的領取、使用、回收等環節全程由專人負責,核對發放台賬、範圍和數量。材料員每天對設備實際消耗情況進行清算,做到日清月結,切實將精細管理走深走實。
“修”出來的節支
“我們定期會對各類設備進行逐一排查,對廢舊設備能修則修,不能修的就拆除完好零件當作備用,堅決杜絕配件材料浪費。”洗煤廠業務主管張傑道出自己節支的“妙招”。
在日常工作中,洗煤廠鼓勵職工在修舊利廢上勤動腦,激發職工修舊利廢、節約創效的積極性和創造性,深挖廢舊物資“含金量”,做到“廢材活用”。
“將磨損不太嚴重的篩板進行補焊後可以重複利用,每月能節省篩板材料費用2萬多元。”張傑一邊統計修舊利廢數量一邊高興地說,“上半年共回收補焊廢舊篩板21塊,篩籃2個,用廢舊邊角料改造調偏裝置8個。”
此外,洗煤廠對廢舊物資實行修舊利廢激勵機製,製定成本考核指標,將各班組的材料使用率納入月度考核,獎優罰劣。將淘汰的廢舊托輥、篩板、電氣設備等進行加工和維修,恢複原有性能、重新使用。上半年,洗煤廠累計完成修舊利廢物件43項,節約費用37餘萬元。
“創”出來的效益
實現降本增效絕不是單靠一個“省”字,科技創新、全員“雙創”都是促進生產、節約成本,創造效益的有力武器。為此,洗煤廠以創新驅動發展,積極探索降本增效“新路徑”。
洗煤廠以降本增效為導向,堅持數智賦能,深挖增效潛力。對各皮帶輸送機各保護係統進行優化,有效提高皮帶安全運行係數;引入智能加藥、智能加介、遠程停送電係統,大大降低崗位工勞動強度,有效提高了工作效率……
在此基礎上,洗煤廠不斷加強自主創新能力,針對生產過程中碰到的“卡脖子”難題,成立“攻關小組”,通過小改小革、優化作業流程等方式,上半年累計解決生產難題20餘項,為區隊在生產過程中降本增效奠定了堅實基礎。
截至6月底,一批有創意、有成效的創新成果已逐步用於洗煤廠生產係統,自製新型調偏架、管道堵塞預警裝置、黃藥泵過濾加工裝置等創新成果的應用,促使降本增效結出“金果實”,受到了職工的一致好評。(艾鋒)