冀中能源邢礦集團金穀煤業科學調度促進增產增效
冀中能源邢礦集金穀煤業將品質提升、產量增加、效率提高視為推動企業高質量發展的核心動力,嚴格管理,精細操作,確立了強化煤質管理、嚴格日常監管、優化生產流程為關鍵舉措,推動各項工作取得新進展,有效緩解了煤炭市場低迷帶來的衝擊,實現了企業效益的穩步增長。
該公司依據實際生產情況,進一步加大管理力度,細致查找並彌補不足,不斷增強煤質源頭管理。按照集團公司的煤質管理要求,定期派遣技術人員深入現場調研,繪製工作麵素描圖,結合相關部門的數據綜合03manbetx ,提升了地質構造預測的精確性。同時,依靠實時數據和工作麵煤層的變動,適時調整工作麵,保障原煤生產穩定。“我們確保采煤機通過陷落柱時,嚴格控製采高在2.6米左右。”綜采隊成員說道,“在構造段采用單向割煤法,及時破碎渣塊。通過調整破碎機,減小破碎間隙,並降低轉載機、破碎機速度,二次破碎渣塊,有效減少上皮帶渣量,同時安排人員在皮帶機尾挑出大渣塊,避免大渣塊堵塞煤倉。”此外,他們依據煤質管理01manbetx ,最大程度實施分裝分運,自三季度以來,原煤線分裝分運矸石總量達18431噸,精煤回收率超出計劃1.05%。
該公司圍繞年度任務目標,科學調度,合理分解任務,以勞動競賽為手段,追求高產高效。在11102綜采工作麵9月13日調采完成後,每日早班檢修後安排13點試車割煤,中班連續作業不停機交接,保持每日割煤5至6刀。10906工作麵過構造期間,平均每日保持4刀,正常情況下每日平均8至9刀。為保障產量,調度室與機運部值班人員密切監控原煤線,一旦101皮帶機頭擁堵,立即啟動應急措施,保持運輸係統暢通。在掘進方麵,11104下順日保持平均13排單進水平。洗煤廠采取隔日停車檢修模式,確保每天原煤入洗時間不少於小時,入洗煤量不低於310t/h。
該公司通過優化設計、施工、係統升級和考核激勵等多個維度,全麵提升員工工作效率。強化地質預測,優化設計方案,減少不必要環節,提升工作效率。注重工程質量,避免返工浪費。通過優化操作流程,加強工序銜接,合理安排交接班,提高工作效率。嚴格控製區隊用工,優化班次,提高產量和進尺水平。在綜采方麵,不斷調整10906工作麵人員和班次,確保一班檢修,一班生產,其他人員負責輔助工作,實行輪休製。掘進方麵,實行三班交替進尺,降低打鑽影響。三季度原煤工效平均達到10.4噸/工,為四季度及全年高產高效打下堅實基礎。
(楊紅傑)