中煤大屯公司選煤中心:巧破降本難題,解鎖增效妙招
連日來,選煤中心認真貫徹中國中煤、大屯公司三季度經濟運行03manbetx 會精神,牢固樹立過“緊日子”的思想,以內部市場化為抓手,聚焦修舊利廢、創新創效、材料管控等工作,從小處著手,從細處籌劃,從點滴抓起,巧破降本難題,解鎖增效妙招,全力以赴推動企業提質增效。
修舊利廢“增效益”
該中心秉承“節支就是增收,修舊就是創效”的理念,積極“向廢料要效益”,把修舊利廢作為一項重點工作,製定年度修舊利廢計劃,並逐級分解任務目標,層層落實目標責任,使得人人身上都有擔子,個個心中有責任。大力開展材料回收複用、修舊利廢工作。針對車間生產需求,加強對廢舊皮帶、托輥、螺栓螺帽及各種管材回收管理和除鏽翻新,利用廢舊材料重新加工成配件,使舊配件、舊鋼材變廢為寶,提高物資利用率。
走進大屯廠機電車間加工廠,加工班的職工們頭戴防護罩,手持電焊槍,嫻熟地在材料焊接處不停點焊,現場焊花飛舞,弧光四溢,一件件廢舊材料或整形、或修補,即將“重獲新生”。作為班長的林永波每天帶領著班組成員忙碌在廠房,主動承擔起機電車間修舊利廢工作,實現了大屯廠801#行車行走輪、抓鬥以及各種型號渣漿泵的自主修複。
“這幾天生產一線開足馬力生產,蓋板、走梯、扶手的需求很大,我們加工班必須抓緊時間加工蓋板、扶手等配件。”林永波自豪地說,“對各種設備,能修的就修,實在不能修的,我們就把配件拆下來,用在其它方麵,一顆小螺絲釘、螺絲帽都不浪費,能多加工一個配件,多維修一台設備就是增效益,就是為降本增效做貢獻。”
創新改造“創效益”
“姚橋廠機電車間將南、北放矸崗位集中在一起,變為一個崗位。改造後,新井排矸係統職工由24人減少至20人。一年下來,能節約人工工資38.4萬餘元”“大屯廠對穿流壓濾機損壞的7塊濾板按照鑲套的方案進行修複,既保證了生產需要,又節約了材料費用10多萬元”……
該中心將“科技創新”、小改小革作為“創效”的主要途徑,發動全員在出“金點子、小妙招”下功夫,大力推廣應用超級旋流器、高壓壓濾機、TDS智能分選機等新技術、新裝備、新工藝,有效解決當前製約安全生產經營的實際問題。
大屯廠選煤車間積極開展清掃器改造,保證了清理效果,大大減輕了作業人員的勞動強度,減少皮帶過度磨損,降低了設備維護成本。孔莊廠實施TDS液壓站改造,將原有的4千瓦小型液壓站,更換為7千瓦且有兩組三位四通閥的中型液壓站。改造後,降低設備損壞率後,每年可以節省材料費用1.5萬元。姚橋廠在三道上方的2008#皮帶上加工安裝溜槽及卸料器,可以實現原煤直接裝車外運,能夠節約運輸成本180萬元。”
物資管控“摳效益”
該中心重新修訂完善《選煤中心物資倉儲管理規定》《選煤中心大型備件使用台賬管理規定》,加強物資存放管理,做到分區分類保管和物資合理布局。對物資領用程序、現場物料管理、材料配件領取使用進行嚴格把關,做到審批簽字不全不發放物資,堅決杜絕白條出庫。加強庫存物資的盤點、檢查和保管損耗控製。
“我們對單獨存放庫存積壓的物資分門別類整理,建立台賬,注明積壓原因,定期組織甄別。結合現場設備使用情況,通過盤點實現庫存積壓物資和倉庫資源的盤活利用,有效把控物資使用情況,保證物盡其用,加快了庫存物資的周轉率,推動存量物資早日‘上崗’。”該中心生產服務部部長吳保華就物資管控情況進行介紹。
該中心大屯廠儲運車間對大到抽水泵,小到螺絲刀、螺絲帽等貼上銘牌進行標識。為防止物資受潮造成變形浪費,職工自己動手焊接物料架進行合理存放。機電車間每月不定期對各班組材料庫房進行檢查,對閑置配件、材料以及淘汰材料、配件進行統一管理和調劑,避免了重複領取造成的堆積。規定材料消耗中回收複用的比例,分解任務指標,重點對各種機電小型設備、儀器儀表、配件等下達回收複用任務,提高物資周轉率,降低物資庫存,算好“明白賬”。