王莊煤礦持續放大噴吹煤指數穩定、供應充足的優勢,優化工藝流程,全麵落實煤泥水淨化改造工作,在提高噴吹煤產量、降低煤泥量、改善濃縮機性能等方麵取得了顯著成果,確保了商品煤綜合效益的最大化。
深挖創效利潤點 年初,該礦召集選煤廠所有核心成員算了一筆“細賬”,在當前市場環境下,洗選率每增加一個百分點,將會為礦井帶來多少效益。“量、本、利”測算後呈現出的可觀數字,讓在場所有人“心動不已”。在確保完成保供任務的前提下,根據煤炭市場形勢和現場生產條件,優化銷售品種,取得了較為顯著的經濟效益。 同時,重新劃分洗煤損耗界區,規範能耗統計數據,優化生產組織,根據產品及原煤倉位情況,每天0點班接班後30-60分鍾後全廠停機一小時。停機後集中對各溜槽、機電設備進行清理和調試,避免了正常生產過程中溜槽堵口造成的02manbetx.com 。項目實施後,洗煤綜合能耗統計的準確性大大提高,洗煤綜合能耗有效降低,全年累計節約電費10萬餘元。
築牢安全壓艙石 安全是一切工作的前提。該礦針對點多、麵廣、戰線長、環節多、係統複雜的現實情況,全麵推廣“六查”工作法,聚焦“人的不安全行為”和“物的不安全狀態”,通過查行為、查現場、查02manbetx.com 、查圖紙、查製度、查標準六個方麵進行隱患排查治理,查出影響安全生產的本質因素,從源頭上控製安全風險,從根本上消除02manbetx.com 隱患,推動實現正規有序作業。 作為煤炭提質和分選的重要場所,選煤廠的運行效率與機電設備的正常運轉息息相關。他們將當月設備明細化管理台賬和維護檢修情況公布給每名員工,並在周二五例會組織大家學習貫徹。值班隊幹、車間主任現場監督落實機電設備檢修維護情況,對照台賬,分類檢查,不放過一處隱患。跟班負責人如實填報機電設備檢修維護台賬,並注明工作量、措施和耗材。每日崗前儀式,值班隊幹對前一天的檢修標準、檢修情況、存在問題等進行總結和反思,將精益思想指導下的“算賬”文化落實在檢修工作中,減小設備消耗量和磨損率,提高機電設備綜合性能,降低設備02manbetx.com 率。
技改助力提質效 “增精煤、減煤泥”是實現煤炭產品升級、挖掘潛在價值的關鍵。以前,該礦選煤廠的清掃水直接進入濃縮池,這不僅增加了濃縮池的負擔,還影響了煤泥水的處理效果。如今,將這部分清掃水改至411、412加壓入料桶和318淺槽稀介桶。經過改造,煤泥灰分由28%提高到37%左右,煤泥產量減少約2.5%,極大緩解了濃縮機的工作壓力,煤泥灰分下降了2.74%,濃縮機底流濃度由500g/L降低到360g/L以下,噴吹煤回收率也提高了1%。 同時,該礦選煤廠重點加強對集控操作員的管理,嚴格監控再洗係統密度變化情況,及時進行調整,保證密度在規定範圍。在洗入料桶內接入部分煤泥水進行介質調配,增加密度的穩定性,提高了洗矸灰分,降低了洗煤損耗。洗矸灰分提高5%,發熱量降低約350大卡,全年降低洗煤綜合能耗約14000噸標準煤當量。